经过一番斗争,各家企业最终还是屈服了,与重装办签下了保证书,明确了责权利关系。从那时起到现在,两年时间过去了,一些设备陆续到了交货期。日方作为总承包商,对于分包商提供的产品进行了严格的检验,也查出了不少质量上的缺陷,责令制造厂家进行了修补或者返工。
由于许多质量缺陷本身并不特别严重,返工的难度也不大,加之在日本厂商面前多少有些怯意,被要求返工的国内制造企业基本上都没什么异议,乖乖地按照要求进行了弥补。日方对于国内企业的表现总体上也是颇为满意的,国产设备不时能够得到日方诸如“哟西”之类的口头赞扬。
可不和谐的事情终于还是发生了。由北方化工机械厂提交的一座分馏塔,在交付总承包方日本秋间会社进行检验时,被发现存在着严重的质量问题,秋间会社作出了拒绝收货的决定。这座分馏塔是一套大化肥装备中比较关键的一个设备,如果退回返工,将严重地影响工期,造成重大的经济损失。秋间会社表示,这些损失应当由北方化工机械厂全部承担。
“这座分馏塔完全报废了,无法通过返工来修补,只能是重新造一个新的,这方面的成本损失大约在20万左右,对于北方化工机械厂来说不算太大的压力。但工期带来的损失就非常大了,一套大化肥设备投产之后,一年的利润最低也在8000万以上,平均耽误一天工期带来的利润损失就是20多万元。此外,农业上因为缺乏化肥而造成的损失,国家进口化肥带来的外汇损失,都是不可估量的。如果按照耽误2个月工期来计算,北方化工机械厂要赔偿业主方1500万以上,这笔赔偿足够让北化机破产了。”
冯啸辰向孟凡泽解释着这件事的严重性。
“怎么会出这么大的漏子?”孟凡泽脸色严峻地问道。1000多万的损失,可不是一件小事,北化机捅出这样大一个漏子,肯定是要有个说法的。
冯啸辰叹道:“我了解过了,这是一个很低级的错误。也正因为低级,所以才让人无语。秋间会社给北化机提供的工艺文件,要求分馏塔的外围焊接要使用75号焊丝,而北化机却使用了43号焊丝。我专门向晓迪打听过,她说这两种焊丝的焊接强度差不多,主要的区别就是43号焊丝耐酸性腐蚀的能力较差,而这座分馏塔未来是用来装载弱酸性液体的。使用43号焊丝代替75号焊丝,会导致设备的使用寿命下降。”
“北化机了解这个情况吗?”孟凡泽问道。
冯啸辰摇摇头道:“目前还不清楚北化机犯这个错误的原因。不过,晓迪跟我说,有经验的焊工是能够分辩得清这两种焊丝的,所以无意中用错焊丝的可能性并不大。这样一来,就只剩下两种可能性,一是北化机本身不重视这件事,忽略甚至是明知故犯,让焊工使用43号焊丝去进行焊接,二则是他们没有向焊工强调焊丝型号的重要性,焊工并不知道需要用75号焊丝。”
孟凡泽道:“无论是哪种情况,都说明北化机在产品质量管理方面存在着严重的漏洞,产品工艺文件上的要求,在生产中未能得到贯彻,造成了这样一起严重的质量事故。”
冯啸辰苦笑道:“的确如此,虽然咱们强调了多年的质量管理,但许多企业的质量意识依然十分模糊。日本人给咱们上了一堂课,告诉我们质量问题是一点马虎都不能有的,从这一点来说,咱们需要感谢秋间会社。”
“的确,他们是我们的老师啊。”孟凡泽感慨地说道。
30年后的人们,恐怕很难接受这种把日本人当成老师的说法。在后世的互联网上,日本的“工匠精神”也逐渐成了一个笑话。后世的中国人能够不把日本人的技术和管理放在眼里,是因为经过几十年的学习,我们已经出师了,水平甚至远远超过了那些当年的老师,已经具备了嘲笑他们的资本。但在上世纪80年代,再爱国、再自尊的中国人也不得不承认,日本产品的精细和高质量,是中国产品所望尘莫及的。
这个年代里的中国人,有着一种知耻而后勇的精神,能够放下身段去向一切先进国家学习,甚至是忍受着别人的白眼和鄙夷,贪婪地学习一切能够学到的知识。
今天有些人喜欢笑话前辈们缺乏民族自信心,说穿了,不过是年轻人的无知与狂妄罢了。